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造成混凝土質(zhì)量事故的15個教訓實例,,好好看看!-標書制作
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造成混凝土質(zhì)量事故的15個教訓實例,,好好看看,!

欄目:工程預算時間:2020-09-05

原材料質(zhì)量和管理

實例1

水泥溫度太高,造成混凝土坍落度損失過快。

某工程在6月份澆注C30梁板過程中,,發(fā)現(xiàn)混凝土坍落度損失很快,,造成滾筒內(nèi)混凝土結(jié)料。

原因分析:經(jīng)查所進水泥溫度達80℃,,且水泥普遍偏細,,造成需水量增大,當用水量不足時產(chǎn)生坍落度損失過快,。

防止措施:在夏秋季節(jié)5-10月份,,對直接從水泥廠或粉磨站短途運輸進貨的水泥,必須每車測量水泥溫度要小于65℃,。

實例2

外加劑冬期時結(jié)晶,,堵塞管道。

在11月到次年2月份,,由于氣溫下降較快,,在外加劑泵抽料到秤斗時會出現(xiàn)較多結(jié)晶,堵塞管道和蝶閥,,造成計量緩慢,。

原因分析:公司在用的萘系高效減水劑中Na2SO4在氣溫較低時,達到過飽和而析出晶體,。

防止措施:與減水劑供應商協(xié)商調(diào)整減水劑配方,,由含固量由32%降到20%含固量,已基本解決析晶問題,。

實例3

雨水或沖水進入外加劑罐,,造成濃度降低,影響混凝土坍落度,。

某日開始供應工程的混凝土出廠前由檢測臺檢查時均發(fā)現(xiàn)坍落度偏小情況,。

原因分析:檢查減水劑罐上方進料口被人打開后未蓋好蓋子,下暴雨及可能沖洗罐頂?shù)乃魅牍迌?nèi),,造成減水劑濃度下降,。

防止措施:進料供應商在將減水劑泵到罐內(nèi)后,應及時將上方蓋子蓋嚴,,材料員加強巡察,。

實例4

將木鈣減水劑誤用為萘系減水劑造成緩凝。

在供應某工程二層梁板時,,施工單位反映凝結(jié)時間太長,,澆筑后24小時仍未凝固。

原因分析:經(jīng)檢查配合比下料記錄,,普通減水劑被當作高效減水劑輸入電腦,,高效減水劑主要以萘系為主,,按粉劑摻量為0.5%~0.8%,而普通減水劑主要成分為木質(zhì)素磺酸鈣,,摻量為0.25%~0.3%,。當木鈣超過膠結(jié)材料用量0.4%時就會出現(xiàn)嚴重緩凝。

糾正措施:使用木鈣減水劑摻量應嚴格控制,,配合比輸入時必須有另外操作員復核,。

實例5

不同品牌防水劑混合使用。

某工程地下室外墻C40P8施工,,發(fā)現(xiàn)一車混凝土坍落度偏大退回,。

原因分析:經(jīng)檢查進貨記錄,同期進貨的兩種防水劑用于兩個工程中,,一種有明顯減水作用,,另一種減水率較少,工人在搬運袋裝防水劑時出現(xiàn)混雜使用的情況,。

糾正措施:每批防水劑(包含膨脹劑等)進廠時必須復檢合格才能使用,,倉庫物資堆放應隔離和標識,不得混用,。

配合比管理

實例6

泵送高度和長度變化未及時調(diào)整配合比,。

1)某工程地下室底板C40P8供應過程發(fā)生嚴重堵管現(xiàn)象,現(xiàn)場泵管長度超過200米,。

2)某工程施工二十一層柱墻時,,多次發(fā)生堵管現(xiàn)象。

原因分析:施工單位在下達生產(chǎn)任務,,未寫明泵送高度或泵送水平管長度,而按普通5-31.5mm碎石和普通泵送坍落度開具配合比,,造成堵管爆管,。

糾正措施:1)泵送高度超過20層或60米時,必須注明5-25mm碎石粒徑,,且坍落度應≥160mm,。2)泵車班布管時宜布得橫平豎直,盡量減少彎頭和變管數(shù)量,,如水平管道長度超過150米,,坍落度應≥160mm。

實例7

砂細度模數(shù)變化影響混凝土坍落度,。

某工程施工過程出現(xiàn)坍落度偏大,,混凝土出現(xiàn)離析現(xiàn)象。

原因分析:河砂細度模數(shù)變大,,比表面積減小,,引起坍落度偏大,。

糾正措施:進廠河砂應混合均勻,如檢測細度模數(shù)變化較大,,應及時調(diào)整施工配合比,。

生產(chǎn)過程管理

實例8

調(diào)度工作失誤

1)供應某工地混凝土時,質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)交貨單混凝土標記與強度等級不符,。

原因分析:當班調(diào)度員在輸入生產(chǎn)任務單時,,誤將強度等級輸為C15,而主機生產(chǎn)確實按C25P6生產(chǎn),,屬輸入錯誤,。

糾正措施:調(diào)度在發(fā)第一車混凝土時必須與生產(chǎn)任務單核對正確無誤后方可打印《交驗單》。

2)某工程同時施工獨立基礎(chǔ)承臺C30及獨立基礎(chǔ)墊層C15,,工地施工員引導車輛到卸貨地點時,,未看清C15交貨單及強度等級標識牌就卸料,經(jīng)調(diào)度詢問才發(fā)現(xiàn)強度等級錯誤,。

原因分析:現(xiàn)場施工員在同一工地澆筑不同強度等級混凝土時,,未認真核對發(fā)貨單和標識牌就卸料。

糾正措施:調(diào)度員發(fā)車前必須與施工單位核對強度等級,、施工部位無誤后才能發(fā)貨,。交貨單信息必須準確無誤,攪拌車駕駛員到達現(xiàn)場應先由工地確認無誤方可卸料,。

3)某日業(yè)務員接聽臨時訂單時,,將混凝土標號C35誤填為C30。

原因分析:業(yè)務員在接到工地口頭電話通知下達生產(chǎn)任務單,,調(diào)度員未認真確認交貨信息無誤,。

糾正措施:月生產(chǎn)計劃單必須詳細注明工地需求,臨時訂單須由工地材料員或施工員確認相關(guān)信息無誤,,或以書面?zhèn)髡嫘问剿瓦_調(diào)度中心,,避免部位或強度等級錯誤發(fā)生。

實例9

主機操作員工作失誤

1)某日在查詢主機報表時發(fā)現(xiàn)主機操作員將某工地C15混凝土,,選擇到C30配合比拌出,。

2)某日調(diào)度員發(fā)貨甲工地C25用車號A#裝料,B#車裝乙工地C35,,但A#車未及時裝貨,,調(diào)度員又未聯(lián)系到司機,就叫后一部B#車替換裝貨,,而主機操作員未認真核對交驗單直接投單,,導致B#司機實際裝甲工地的混凝土卻送到乙工地。

原因分析:主機操作員未認真核對交貨信息提前投單,。

糾正措施:在工控系統(tǒng)未全面聯(lián)網(wǎng)以前,,先由調(diào)度打印交貨單后,,書面交由主機操作員,由其認真核對攪拌運輸車車號,、工程名稱,、施工部位、強度等級,、配合比編號無誤才能拌料,,拌料完畢簽字確認,然后才能投單,。目前通過ERP系統(tǒng)開發(fā),,將計劃錄入生產(chǎn)任務系統(tǒng)和調(diào)度系統(tǒng)及工控系統(tǒng)聯(lián)接在一起,有效防止主機操作員和調(diào)度員的人為失誤,。

實例10

計量失控,,砂石超稱

1)主機操作員發(fā)現(xiàn)砂石待料槽中砂石嚴重偏多,通知車輛過磅砂石計量有誤,。

原因分析:砂石秤放料閘門動作未到位,,石子計量閘門就開始放料。

糾正措施:每班重點檢查氣缸,、電磁閥,、限位器,對計量秤重新定期自校合格后才能生產(chǎn),。

2)主機操作員拌某工程九層梁板時,,未觀察顯示數(shù)據(jù)中無該品種水泥卻拌料生產(chǎn),造成拌料報廢,,

原因分析:技術(shù)值班傳送配合比送到工控機時,,該主機無該品種水泥,水泥品種未匹配造成,。

糾正措施:請軟件公司及時修改程序,,主機操作員應注意各計量秤稱量情況,如出現(xiàn)異常情況不得攪拌,。

運輸和泵送管理

實例11

司機送錯工地

某攪拌運輸車司機裝C25混凝土送到另一工地C30。

原因分析:駕駛員填寫車輛追蹤表時未看清工地名稱和施工單位,,工作馬虎大意,。

糾正措施:每部混凝土攪拌運輸車必須標識清楚強度等級,駕駛員在裝完混凝土后,,應及時填寫車輛追蹤表上工程名稱和施工單位,,避免送錯工地。調(diào)度中心應密切注意GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)車輛運行情況,,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,。

實例12

司機運輸車滾筒積水,。

某司機裝混凝土時,滾筒內(nèi)積水混凝土坍落度偏大,。

原因分析:前一車在裝洗泵水后,,到達工地未全部用完,卻未及時將滾筒內(nèi)剩余水卸凈,,也未要求確認就裝料,。

糾正措施:調(diào)度中心必須控管裝洗泵車水的攪拌車,在接到司機卸水確認單后才能通知裝料,。司機洗車后及暴雨過后,,滾筒內(nèi)的積水必須卸凈。

實例13

漏料,、結(jié)料

1)某日司機在運送混凝土到工地途中,,滾筒反轉(zhuǎn)漏料,造成路面大面積污染,。

原因分析:裝車前未遵守流程規(guī)定插防反轉(zhuǎn)銷,,造成漏料。

糾正措施:規(guī)定攪拌運輸車駕駛員在裝車前必須檢查是否插好防反轉(zhuǎn)銷,。

2)某日攪拌車司機運送某工地C40混凝土,,卸料完畢未檢查混凝土是否卸完,空車過磅也未察看回空重量,,滾筒內(nèi)剩2方帶回公司,。

原因分析:攪拌車駕駛員人為工作馬虎大意,未按規(guī)定流程檢查滾筒內(nèi)混凝土卸凈,。

糾正措施:加強攪拌車駕駛員的質(zhì)量意識培訓,,卸料完畢應檢查滾筒內(nèi)是否有積料,運輸部定期抽查回廠空車重量,,避免剩料和不同強度等級混凝土混裝,。

3)某日攪拌車減速機螺絲斷裂,滾筒無法轉(zhuǎn)動,,造成混凝土凝結(jié)在滾筒內(nèi),。

原因分析:減速機螺絲斷裂,造成滾筒無法轉(zhuǎn)動,。

糾正措施:攪拌車駕駛員應做好日常車輛檢查,,并重點檢查滾筒減速機螺絲是否上緊或有彎曲和裂痕,避免在高速轉(zhuǎn)動時螺絲斷裂,,造成混凝土報廢,。

現(xiàn)場施工管理

實例14

泵送砂漿澆入結(jié)構(gòu)部位

選自.投標書代寫網(wǎng) yipai178.com 某工地二層梁板拆模后,發(fā)現(xiàn)局部梁底出現(xiàn)反砂掉皮現(xiàn)象,。

原因分析:泵送混凝土前使用清水和同配合比砂漿潤滑管道時,,將砂漿集中澆筑到梁底,,由于水和砂漿混和后強度降低,而造成反砂和脫皮現(xiàn)象,。

糾正措施:泵送混凝土前,,潤滑用的水泥砂漿應分散布料,不得集中澆注在同一處,。

實例15

不同外加劑混用,。

某工程供應時配合比采用聚羧酸減水劑,而現(xiàn)場質(zhì)檢員未注意配合比中外加劑品種,,當現(xiàn)場坍落度偏小時,,按萘系減水劑調(diào)整量加入萘系減水劑8kg,造成混凝土和易性差退回,。

原因分析:現(xiàn)場質(zhì)檢員對新技術(shù)新知識掌握不足,,聚羧酸減水劑和萘系減水劑混用時不相溶,造成混凝土和易性差,。

糾正措施:由試驗室加強對現(xiàn)場質(zhì)檢員培訓,,不同外加劑不得混用。

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