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厚中粗砂層中多軸深層攪拌防滲墻的施工-標(biāo)書制作
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厚中粗砂層中多軸深層攪拌防滲墻的施工

欄目:施工組織設(shè)計(jì)時(shí)間:2020-09-03

  摘要:對(duì)于中粗砂層較厚的多軸深層攪拌防滲墻施工,,通過改進(jìn)鉆頭,采用中間鉆頭噴氣工藝施工工藝,能有效地提高施工效率,。以潮州供水樞紐工程上埔堤防滲墻施工為例,介紹多軸深層攪拌在厚中粗砂層中的施工工藝及質(zhì)量控制,。

  關(guān)鍵詞:多軸深層攪拌防滲墻,;厚中粗砂層;中間鉆頭噴氣,;質(zhì)量控制

  1,、工程基本情況及地質(zhì)條件

  上埔堤是潮州供水樞紐重要擋水建筑物之一,潮州供水樞紐為Ⅰ等工程,,其主要建筑物級(jí)別為2級(jí),。庫區(qū)的上埔堤為Ⅰ級(jí)堤防,其堤頂高程13.4~14.8m,,堤頂寬度3~6m,。

  上埔堤堤基地質(zhì)情況,從堤頂向下依次為人工填土層,、粉質(zhì)粘土層,、中粗砂層、淤質(zhì)粘土層,、淤質(zhì)細(xì)砂層,,地下水位高程4m左右。地質(zhì)條件如表1所示,。

  表1上埔堤堤基地質(zhì)條件

編號(hào)    名稱       平均厚度(m)    滲透系數(shù)(cm/s) 1       人工填土      5.89        5×10-3~3.12×10-3
2       粉質(zhì)粘土      3.27          6.75×10-6
3       中粗砂       9.36       9.80×10-2~5.13×10-2
4       淤質(zhì)粘土      9.21          4.02×10-7 

    2,、防滲墻設(shè)計(jì)要求

  設(shè)計(jì)采用多軸深層攪拌防滲墻技術(shù)進(jìn)行處理,它能夠完全封閉透水層的滲透通道,,從根本上解決滲透變形問題,。表1可以看出,堤基埋藏有兩層透水層:即1人工填土層和3中粗砂層,。要達(dá)到理想的滲控效果,,防滲墻必須穿過中粗砂層深入淤質(zhì)粘土層2m.防滲墻墻體有效厚度不小于200mm,墻深范圍為16.6~19.6m,。對(duì)墻體的主要技術(shù)要求如下:

 ?。?)摻入的水泥用量,外加劑用量,,水灰比需由材料實(shí)驗(yàn)室根據(jù)防滲和強(qiáng)度要求試驗(yàn)確定配合比,;

 ?。?)墻體的垂直度誤差不大于0.4%;

 ?。?)墻頂中心線允許誤差為±30mm,;

  (4)墻深偏差不大于200mm,;

 ?。?)墻體的滲透系數(shù)應(yīng)小于A×10-6cm/s(1<A<10),墻體90d齡期的單軸無側(cè)限抗壓強(qiáng)度抗壓強(qiáng)度應(yīng)不小于0.5MPa,;

  3,、改進(jìn)方法及參數(shù)確定

  該工程采用一臺(tái)SP-5H型多動(dòng)力三頭深層攪拌樁機(jī)施工,最大成墻深度21m,,鉆頭中心距325mm,,鉆頭直徑380mm,鉆頭間帶有剛性連鎖裝置,,施工中一次成墻,。通過進(jìn)行試驗(yàn)樁施工,最終確定合理的施工方法和施工參數(shù),。

  3.1施工工藝改進(jìn)

  本工程地層以砂層為主,,厚度大,如果采用傳統(tǒng)的“預(yù)攪下沉,、噴漿攪拌提升,、停漿復(fù)攪下沉、再噴漿攪拌提升”的施工工藝,,將導(dǎo)致在第二次噴漿過程中,,樁管被砂層埋住而無法撥出。為了有效地解決此問題,,經(jīng)過研究,,結(jié)合地層情況,并根據(jù)試成樁的取芯效果,,將其施工工藝改為“兩攪兩噴”工藝[1],即噴漿攪拌下沉,、噴漿攪拌提升的施工工藝,。

  3.2水灰比的確定

  合理選擇水灰比,先決條件是使水泥土在攪拌過程中必須呈流態(tài),;結(jié)合本工程地質(zhì)情況及施工工藝,,漿太稠不利于鉆進(jìn),容易堵賽管道,。因此必須選擇合適的水灰比,;從土體吃漿情況分析,,土體有空隙率,水灰比過大,,則填充空隙的水泥用量就越少,,水泥土性能指標(biāo)則難以保證,水灰比過小則不經(jīng)濟(jì),;從水位情況分析,,水位以下的墻體若水灰比過小漿液被稀釋,成墻質(zhì)量無法保證,。參考其它工程經(jīng)驗(yàn),,施工中多取水灰比為:1.0~2.0,采用12%的水泥摻入量,。該工程對(duì)1.0的水灰比作三組成墻單元約10m長的試驗(yàn)墻,。7天后開挖檢查,開挖長10m,,深3.5m,,寬2m,并去掉樁頭50cm.經(jīng)檢查,,水灰比為1.0的成墻單元成墻效果較好,。樁間搭接良好,墻體完整,,輪廓清晰,,墻體密實(shí)性好,從墻體剖面來看,,最小墻厚達(dá)22cm,,樁間最小搭接厚度64mm,從墻體側(cè)面輪廓用吊錘測試垂直度均小于0.4%,,孔口有少量返漿,,因此水灰比為1.0可滿足施工要求。

  3.3改進(jìn)鉆頭

  施工時(shí),,當(dāng)鉆進(jìn)深度達(dá)到9m后,,產(chǎn)生孔斜并頻繁出現(xiàn)鉆進(jìn)時(shí)噴漿孔堵孔現(xiàn)象,且提升鉆桿困難,,造成深攪機(jī)電動(dòng)機(jī)工作電流過大,,存在電動(dòng)機(jī)燒毀的危險(xiǎn),并多次出現(xiàn)埋管現(xiàn)象,,嚴(yán)重影響施工進(jìn)度,。鉆頭提起后,檢查噴漿管,發(fā)現(xiàn)噴漿管中的水泥土漿中夾雜大量砂粒,。分析原因,,鉆桿鉆進(jìn)深度達(dá)9m后,進(jìn)入中粗砂層,,采用正常攪拌轉(zhuǎn)速,、提升速度難以使?jié){液得到充分?jǐn)嚢瑁卓诘膰姖{壓力小于水泥土漿產(chǎn)生的壓力,,導(dǎo)致大量砂粒進(jìn)入噴漿孔,,從而導(dǎo)致噴漿孔堵塞,如單一的增大輸漿壓力必然造成返漿過量,,材料浪費(fèi),。不均勻的含砂水泥土漿造成鉆桿提升時(shí)阻力較大,使鉆桿提升困難,。針對(duì)這一問題,,經(jīng)過多次試驗(yàn),訂出如下改進(jìn)措施:

  將雙層4葉片改為三層6葉片,,在底層十字葉片下方焊接切削片,,寬6cm,長6cm,,與刀片成向下30o夾角,,以提高切削和攪拌效率并起到定向作用,剛進(jìn)入砂層時(shí),,降低鉆進(jìn)速度,,從而避免孔斜;將噴漿孔直徑由1cm改小為0.6cm以提高噴漿孔口處的出漿流速,,減少堵孔幾率,。鉆頭改進(jìn)示意圖如圖1.

  3.4采用中間鉆頭噴氣工藝

  采用兩側(cè)鉆頭噴漿,中間鉆頭噴氣工藝施工,。從水泥土攪拌樁的成樁機(jī)理來看,,水泥漿與土體的攪拌越均勻,土體顆粒粉碎越小,,水泥漿分布到土體中就越均勻,,則水泥土結(jié)構(gòu)離散性就越小,其總體強(qiáng)度就越高[2][3]選自.投標(biāo)書代寫網(wǎng) yipai178.com,,而砂本身具有攪動(dòng)松散的特性,,采用兩側(cè)鉆頭噴漿配合中間鉆頭噴氣工藝,可以大大減少埋管的幾率,。因?yàn)樯皩泳哂袛噭?dòng)松散,同時(shí)又具有快密實(shí)等特點(diǎn),在下攪過程中進(jìn)行噴漿,、噴氣,,砂顆粒間能快速充滿漿液,減緩砂密實(shí),,并嚴(yán)格控制下沉和提升的速度,,砂顆粒與水泥漿液的強(qiáng)制攪拌得到充分拌和,提高了拌和物的流動(dòng)性,,減少堵管,、埋管的可能性。該工程現(xiàn)場采用AW9008型空壓機(jī)供氣,,從施工情況來看,,如氣壓太低,無法達(dá)到預(yù)防噴漿口堵塞的效果,,如氣壓太高,,則返漿量過大。通過現(xiàn)場試驗(yàn),,最終確定氣壓為0.4~0.7MPa,,大大提高了深攪機(jī)在中粗砂層的施工效率。

  3.5其它參數(shù)的確定

  圖1鉆頭改進(jìn)示意圖

  根據(jù)試驗(yàn)樁施工情況分析,,決定采用水灰比為1:1,、兩攪兩噴、中間鉆頭噴氣,,一次成墻的方案施工,。具體施工工藝參數(shù)如下:

  鉆頭直徑:380mm

  水泥摻入比:12%

  單元成墻長度:970mm

  單元樁攪拌面積:0.326m2

  鉆進(jìn)速度:0.5~0.6m/min

  提升速度:0.6~0.8m/min

  轉(zhuǎn)速:47~55r/min

  漿液比重:1.51g/cm3

  每米樁水泥用量:70.4kg

  每根管0.25米漿量:下沉80%8L,上提20%2L

  4,、施工中的質(zhì)量控制

  4.1樁位

  防滲墻施工前,,按照圖紙的墻體中心線進(jìn)行放樣定位,其中心線允許誤差度不得大于±3cm,。施工中,,從起始樁號(hào)開始,沿前進(jìn)方向每50m拉線放樣一次,。用拉線標(biāo)定施工方向,,并用定位標(biāo)尺標(biāo)定樁位。

  4.2鉆孔垂直度

  下鉆前檢查主機(jī)上的水平控制裝置并確保主機(jī)機(jī)架處于鉛垂?fàn)顟B(tài),。施工中,,重點(diǎn)檢查主機(jī)支腿是否存在下陷或油缸泄壓現(xiàn)象,若有此現(xiàn)象,,應(yīng)及時(shí)通過四個(gè)支腿油缸調(diào)平,。

  4.3漿液參數(shù)及輸漿

  水泥漿液嚴(yán)格按照規(guī)定的配合比1:1制作,用比重計(jì)測量控制漿液的質(zhì)量,漿液比重控制在1.49~1.53g/cm3范圍內(nèi),。

  根據(jù)地層吃漿變化調(diào)整輸漿量和中間鉆頭氣壓,,總輸漿量不小于設(shè)計(jì)要求。根據(jù)采用的水灰比及每米所需水泥漿量,,計(jì)算出每0.25m所用水泥漿量作供漿參考,,采用電腦記錄儀控制,記錄并及時(shí)打印出其升降每0.25m用漿量,。輸漿保持一定的壓力,,但不宜過大,輸漿壓力控制在0.4~0.8MPa,。

  4.4提升和鉆進(jìn)

  為保證漿液攪拌均勻,,嚴(yán)格按照施工工藝參數(shù)控制鉆進(jìn)、提升速度,,并與攪拌軸轉(zhuǎn)速相協(xié)調(diào),。對(duì)于設(shè)計(jì)墻底高程以上2~3m范圍內(nèi)或掘進(jìn)達(dá)設(shè)計(jì)深度延續(xù)噴漿10秒左右,重復(fù)提升1~2次,。

  4.5墻體深度

  在樁架導(dǎo)柱上劃分標(biāo)尺來測量鉆進(jìn)深度,,鉆進(jìn)深度不小于實(shí)際地面高程與設(shè)計(jì)墻體底部高程之差。

  5,、質(zhì)量檢測

  質(zhì)量檢測采取開挖外觀檢查,、取樣室內(nèi)實(shí)驗(yàn)等手段。

  5.1開挖外觀檢測

  按平均每250m一段,,每段均在施工結(jié)束15天后開挖檢查,,開挖長度約10m,開挖深度最深達(dá)3.5m,,寬度2m.經(jīng)檢測,,防滲墻體攪拌基本均勻,成墻厚度最小23cm,,最大26cm,;防滲墻體連續(xù)均勻,整體性好,,樁間搭接良好,,未發(fā)現(xiàn)開叉現(xiàn)象,樁輪廓垂直度在0.4%以內(nèi),,上部和下部搭接基本一致,,搭接處最小厚度為62mm(理論厚度58mm)。

  5.2室內(nèi)試驗(yàn)

  對(duì)上埔堤深層攪拌防滲墻抽芯檢測了五個(gè)部位,,共抽芯6孔,,總進(jìn)尺196.1m,;取有深攪防滲墻滲透試驗(yàn)樣品12組(72件),深攪防滲墻抗壓試驗(yàn)樣品12組(36件),。具體試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2,,表3[4].從試驗(yàn)結(jié)果來看,,深攪防滲墻滲透系數(shù)小于A×10-6cm/s(1<A<10),,深攪防滲墻抗壓強(qiáng)度離散性較大,但均大于0.5MPa,,均滿足設(shè)計(jì)要求,。

  表2上埔堤深攪防滲墻芯樣室內(nèi)滲透試驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總表

抽芯孔編號(hào) 取樣深度(m) 芯樣編組 滲透系數(shù)單個(gè)值(×10-8 cm/s) 滲透系數(shù)代表值
(×10-8 cm/s) 1-0 3.0~4.15 1 4.04 4.00 2.68 2.32 4.00 4.13 3.53 6.8~8.0 2 73.82 54.23 46.07 25.32 49.02 40.85 48.22 2-0 12.1~13.5 1 52.37 2.07 1.77 1.80 1.58 1.47 10.18 3-0 1.35~2.5 1 78.56 14.15 2.68 11.50 2.10 3.32 18.72 5.3~6.55 2 30.64 3.67 3.14 17.51 13.62 3.95 12.12 10.95~12.15 3 5.37 5.45 5.21 5.11 2.07 1.92 4.19 4-0 0.5~1.6 1 13.62 105.65 122.55 10.21 14.15 26.30 48.75 4.2~5.4 2 61.27 105.65 46.07 36.69 122.55 91.45 77.28 10.2~11.4 3 1.72 2.07 1.58 1.55 1.92 1.77 1.77 5-0 1.0~3.0 1 2.74 2.19 2.85 3.22 10.18 122.55 23.96 6-0 1.8~3.4 1 3.95 2.39 30.64 4.08 3.55 30.64 12.54 4.0~6.5 2 40.85 16.00 14.15 46.07 2.64 2.04 20.29 

表3 上埔堤深攪防滲墻芯樣室內(nèi)抗壓試驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總表

抽芯孔編號(hào) 取樣深度(m) 芯樣編組 抗壓強(qiáng)度換算單個(gè)值(MPa) 強(qiáng)度代表值(MPa) 1-0 2.0~3.0 1 3.97 3.97 4.02 3.93 6.0~6.6 2 0.52 0.63 0.57 0.57 2-0 11.5~12.1 1 2.88 5.22 7.51 5.20 3-0 2.5~3.1 1 1.09 1.75 2.81 1.88 6.6~7.2 2 2.53 2.40 2.88 2.60 12.15~12.7 3 9.35 6.53 7.69 7.86 4-0 1.6~2.1 1 3.81 2.74 1.92 2.82 5.6~6.1 2 1.62 1.40 1.36 1.46 11.4~11.9 3 7.85 10.10 7.53 8.49 5-0 0.6~1.0 1 2.01 2.00 2.80 2.27 6-0 1.3~1.8 1 2.93 3.49 3.28 3.23 3.4~4.0 2 1.88 0.73 0.96 1.19 


  6、結(jié)語

  在粗砂層較厚的地質(zhì)條件下進(jìn)行深攪施工,,采用中間鉆頭噴氣施工工藝,,通過調(diào)整噴氣的壓力,能改變施工時(shí)含砂水泥土漿液的流動(dòng)性,。如能根據(jù)地層吃漿變化,,調(diào)整噴氣壓力和輸漿量能經(jīng)濟(jì)有效地填充地下孔隙。具體做法是:當(dāng)吃漿量較大時(shí),,噴氣壓力調(diào)小,,輸漿量增大;當(dāng)吃漿量較小時(shí),,噴氣壓力調(diào)大,,輸漿量減小。在實(shí)踐中,,通過改進(jìn)傳統(tǒng)的深層攪拌樁施工工藝和鉆頭結(jié)構(gòu)以及采用中間鉆頭噴氣的施工方法,,成功地應(yīng)用于厚中粗砂層中施工,較好地解決了厚中粗砂層中提升困難和埋管等問題,,提高了施工效率,,保證了樁體均勻性和連續(xù)性,樁身強(qiáng)度,,滲透系數(shù)等參數(shù)均能滿足設(shè)計(jì)要求,。

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